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dc.creatorSigaúque, Onório Eusério-
dc.date.accessioned2024-05-13T08:27:29Z-
dc.date.issued2023-12-01-
dc.identifier.urihttp://monografias.uem.mz/handle/123456789/3567-
dc.description.abstractIn the primary processing of oil in offshore units, each fluid coming from the producing wells (oil, water and gas) is treated in equipment to meet legal, regulatory and technical requirements. In addition to this equipment, a unit for dehydrating the gas produced with triethylene glycol (TEG) is usually used to separate the water, reducing the gas's humidity. The gas produced must meet the technical humidity requirements so that there are no flow problems due to the formation of hydrates or corrosion in the pipelines during the transportation of this fluid through the export pipelines and in the gas lift line. This work analyzes the Natural Gas dehydration unit produced with TEG in a real PEU is analyzed. The Aspen HYSYS® v11.0 process simulator is used to verify the current to verify the current parameters and thus propose better operating conditions in order to optimize the gas conditioning stage, which is so important for the continuity of production. The TEG dehydration process is subject to various adjustments that can reduce absorbent fluid and gas losses, reduce pollutant emissions, reduce energy consumption emission, reduction in energy consumed, increase in water absorption, in short, the operational efficiency of the entire unit. The results of the simulations show that the unit in question is susceptible to a reduction of up to 70% in the reduction of TEG losses, a reduction in methane emissions into the atmosphere of 112.8 tons per year resulting from a reduction in the use of stripping gas from 3000 m 3 /d to 2500 m 3 /d, as well as a 16% reduction in the unit's energy demand. The project requires a total capital investment of approximately US $ 11,000,000.00. (TRADUÇAO NOSSA)pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Eduardo Mondlanept_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectGás naturalpt_BR
dc.subjectDesidrataçã de gás naturalpt_BR
dc.subjectGas liftpt_BR
dc.subjectTri-etilenoglicolpt_BR
dc.subjectAspen HYSYSpt_BR
dc.titleOptimização dos parâmetros críticos do processo de desidratação de gás natural por Tri-etileno-glicolpt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
dc.contributor.advisor1Chidamoio, João Fernando-
dc.description.resumoNo processamento primário do petróleo em unidades offshore, cada fluido proveniente dos poços produtores (óleo, água e gás) é tratado em equipamentos de forma a atender aos requisitos legais, normativos e técnicos. Além desses equipamentos, uma unidade de desidratação do gás produzido com trietilenoglicol (TEG) é normalmente empregada na separação da água, reduzindo a humidade do gás. O gás produzido deve atender aos requisitos técnicos de humidade, para que não ocorram problemas de escoamento por formação de hidratos ou corrosão nos gasodutos, durante o transporte desse fluido pelos dutos de exportação e na linha de gas lift. Neste trabalho é analisada a unidade de desidratação de Gás Natural produzido com TEG em uma UEP real. O simulador de processos Aspen HYSYS® v11.0, é empregado para verificar os parâmetros actuais e assim propor melhores condições de operação, de forma a optimizar a etapa de condicionamento do gás, tão importante para a continuidade da produção. O processo de desidratação com TEG é passível de diversos ajustes que podem promover redução de perdas do fluido absorvente, de gás, redução da emissão de poluentes, redução de energia consumida, aumento da absorção da água, enfim, da eficiência operacional de toda a unidade. O resultado das simulações mostra que a unidade em questão é passível de uma redução de até 70% na redução de perdas de TEG, redução na emissão de metano para a atmosfera de 112,8 toneladas por ano resultante da redução da utilização de gás de stripping de 3000 m 3 /d para 2500 m 3 /d, além da redução na demanda energética da unidade em 16%. O projecto demanda um investimento total de capital de aproximadamente US $ 11,000,000.00.pt_BR
dc.publisher.countryMoçambiquept_BR
dc.publisher.departmentFaculdade de Engenhariapt_BR
dc.publisher.departmentDepartamento de Engenharia Químicapt_BR
dc.publisher.initialsUEMpt_BR
dc.subject.cnpqEngenhariaspt_BR
dc.subject.cnpqEngenharias quimicapt_BR
dc.description.embargo2024-05-10-
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